不斷探索 勇于創(chuàng)新 打破常規(guī) 實現(xiàn)超越
鐵嶺機(jī)械超厚高壓容器成功生產(chǎn)
順利通過遼河油田專家組最嚴(yán)厲的技術(shù)質(zhì)量現(xiàn)場驗收
本報訊:(通訊員 李叢明)近日,鐵嶺機(jī)械生產(chǎn)的“天然氣預(yù)分離器和生產(chǎn)分離器成功產(chǎn)成,順利通過遼河油田9名專家組成員最嚴(yán)厲的技術(shù)、質(zhì)量現(xiàn)場驗收。
鐵嶺機(jī)械僅用4個月時間,就生產(chǎn)4臺預(yù)分離器和生產(chǎn)分離器,平均每月1臺。這些分離器設(shè)計壓力14兆帕,筒體內(nèi)徑1900毫米,筒體厚度82毫米,單臺重量約48噸。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,該公司質(zhì)量技術(shù)相當(dāng)過關(guān),難能可貴。
超厚高壓容器研制成功并通過驗收,凝聚了鐵嶺機(jī)械數(shù)名員工的心血和汗水。分離器生產(chǎn)任務(wù),主要由公司壓力容器車間和機(jī)加車間完成。特別是只有30余人的壓力容器車間,自公司成立以來,從沒有生產(chǎn)過如此龐大、厚重的壓力容器。不僅技術(shù)力量、設(shè)備能力、生產(chǎn)經(jīng)驗等均顯不足。而且,工期緊迫,其他生產(chǎn)任務(wù)還不能停的情況下。
今年3月,該公司正式組織分離器生產(chǎn)。4個月以來,壓力容器車間經(jīng)歷過無數(shù)次的陣痛。但他們不怕失敗,勇于創(chuàng)新,不斷摸索,不斷整改。通過技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)備改造,他們成功地實現(xiàn)了筒體與封頭最后一道環(huán)焊縫內(nèi)坡口的自動焊接,使焊接效率提高了倍。此外,他們打破常規(guī),加大自動焊的使用力度,減少手工焊,使焊縫無損檢測一次合格率提高至99%。針對設(shè)備不足這個瓶頸問題,他們優(yōu)化產(chǎn)品工序銜接,合理組織倒班生產(chǎn),充分提高設(shè)備利用率。
在公司供應(yīng)、檢驗、機(jī)加、運(yùn)輸?shù)炔块T的密切配合下,壓力容器車間全體員工不懈努力,第一臺合格產(chǎn)品于5月18日成功問世。6月底,4臺分離器全部產(chǎn)成,其中兩臺預(yù)分離器發(fā)到遼河油田雙6地下儲氣庫現(xiàn)場進(jìn)行試驗。 最終,全部通過驗收。
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